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魯西集團(tuán):深挖潛能打贏“千元降本”攻堅戰(zhàn)
作者: | 來源:國家煤化工網(wǎng) | 時間:2024-01-29

“近期,硫銨價格呈現(xiàn)上漲趨勢,我們要抓住這個黃金期,全力提升硫銨產(chǎn)量,重排車間調(diào)節(jié)酸肟比值,逐步將比值控制在最佳穩(wěn)定狀態(tài),包裝車間和銷售人員全力配合,做好裝車和訂單兩個環(huán)節(jié)的銜接……”自從確定了“不變價成本下降1000元”的攻堅目標(biāo)后,魯西集團(tuán)聚酰胺公司的每一個人都將“節(jié)能增效”四個字深深的刻進(jìn)骨子里,深挖潛能,不放過任何一個降本增收的環(huán)節(jié)。

聚酰胺公司全景

掛圖督辦,推動“千元降本”目標(biāo)落地

為使“不變價成本下降1000元”目標(biāo)盡快落地實施,在“一切成本費用皆可降”理念的指引下,聚酰胺公司根據(jù)加氫反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和選擇性偏低、水合反應(yīng)轉(zhuǎn)化率偏低、蒸汽、原料苯消耗高等重大瓶頸、難點問題,成立了“提產(chǎn)增效降成本”攻堅小組,公司總經(jīng)理任組長,各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長,各車間、科室協(xié)同推進(jìn),共同梳理節(jié)能降耗措施及重點工作,制定優(yōu)化加氫、水合催化劑體系、提升脫氫反應(yīng)選擇性、減少廢油產(chǎn)出、檢修反萃塔、摻燒多元醇尾氣等計劃,同時將調(diào)節(jié)催化劑配比、加大催化劑再生孔板、提高反應(yīng)器攪拌轉(zhuǎn)速等具體措施細(xì)化到人,明確時間節(jié)點。組織責(zé)任人簽訂目標(biāo)責(zé)任狀,將目標(biāo)“上墻”公示,壓實責(zé)任,接受全體員工監(jiān)督。

聚酰胺公司裝置一角

靶向發(fā)力,向節(jié)能降耗要效益

聚酰胺公司作為能源消耗企業(yè),水、電、汽等能耗費用是影響生產(chǎn)成本的重要制約因素,節(jié)能降耗是控制成本的最有效途徑。“省的就是賺的!我們必須從節(jié)水、節(jié)電、節(jié)汽抓起,緊盯可降可調(diào)的每一個環(huán)節(jié),盡最大努力降低消耗,讓每一滴水、每一度電、每一方蒸汽都產(chǎn)生效益!惫矩(fù)責(zé)人任保敏多次在分析會上強(qiáng)調(diào)。

在這一思路的引導(dǎo)下,聚酰胺公司將降耗著力點放在了蒸汽與脫鹽水上。重點關(guān)注蒸汽消耗大戶精餾塔的運行狀態(tài),不斷摸索調(diào)整回流比,蒸汽消耗有了明顯下降。另外,通過增加總儲水罐,將各車間的閉路循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行改造,實現(xiàn)脫鹽水多次循環(huán)使用,降低脫鹽水消耗5t/h;同時針對環(huán)己酮車間導(dǎo)熱油爐合成氣消耗高,引入多元醇裝置尾氣,減少合成氣消耗,每日節(jié)約合成氣7200Nm3。

脫鹽水和蒸汽消耗降低取得一定成效后,公司上下一鼓作氣,投入解析氣回收項目,將環(huán)己酮脫氫系統(tǒng)的脫氫氣及加氫閃蒸槽中的閃蒸氣進(jìn)行回收,通過吸附解析去除醇、酮等雜質(zhì),回收率高達(dá)80%,可實現(xiàn)日效益2.17萬元,噸己內(nèi)酰胺成本下降17元。

,聚酰胺公司積極引進(jìn)應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝,去年11月份,廢水多效蒸發(fā)MVR熱泵技術(shù)改造項目成功投運,較原每小時減少蒸汽消耗10噸左右,節(jié)約成本1500余元。目前,己內(nèi)酰胺三效改MVR技改項目正在全力建設(shè)中,預(yù)計每小時節(jié)約蒸汽23噸,將進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

深挖潛能,優(yōu)化調(diào)整提產(chǎn)降本

除了從消耗中創(chuàng)收,聚酰胺公司還圍繞著生產(chǎn)裝置的優(yōu)化運行不斷尋求突破,通過對標(biāo)同行企業(yè),對比關(guān)鍵指標(biāo),尋找差異,大膽嘗試,從看似穩(wěn)定的運行系統(tǒng)中,深挖潛能,提產(chǎn)量、減廢料,找到新的提升點。

重排車間負(fù)責(zé)人在對標(biāo)數(shù)據(jù)中找到差距,發(fā)現(xiàn)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量與對標(biāo)企業(yè)相差較大面對這一問題,對各項運行指標(biāo)進(jìn)行積極優(yōu)化調(diào)整,提高肟化釜液冷卻器換熱效果,提高雙氧水濃度,減少廢水排放量,經(jīng)過反復(fù)調(diào)試裝置產(chǎn)能明顯提升,己內(nèi)酰胺產(chǎn)品日產(chǎn)量達(dá)1234噸,創(chuàng)歷史新高。

在挖潛過程中,聚酰胺公司逐漸摸索出了一些門道,發(fā)現(xiàn)了提質(zhì)增效的突破點。通過分析排查發(fā)現(xiàn),加氫催化劑再生系統(tǒng)孔板自開車以來,從未進(jìn)行過調(diào)整,加氫催化劑再生量一直穩(wěn)定在300公斤。穩(wěn)定的運行指標(biāo)是最佳最優(yōu)運行指標(biāo)嗎?任保敏及團(tuán)隊成員面對這個數(shù)據(jù)不禁產(chǎn)生的懷疑。

實踐證明他們的懷疑是對的。經(jīng)過多方對標(biāo)學(xué)習(xí),將加氫催化劑再生系統(tǒng)孔板進(jìn)行調(diào)整測試,加大再生量,反應(yīng)器內(nèi)催化劑活性明顯增強(qiáng),催化劑加入量逐步減少。此外,公司還不斷大膽嘗試,優(yōu)化調(diào)整脫氫反應(yīng)溫度、水合反應(yīng)溫度、反應(yīng)器攪拌轉(zhuǎn)速等指標(biāo),裝置運行更加穩(wěn)定,中間產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)一步提升,生產(chǎn)成本顯著下降。

伴隨著各項措施的有效落地實施,2023年,聚酰胺公司“節(jié)能降本、提質(zhì)增效”工作取得階段性勝利。下一步公司將繼續(xù)辨識可降、可增因素,持續(xù)開展“金點子”“節(jié)能隨手撿”等活動,不斷強(qiáng)化一線員工成本意識,讓每一位員工都參與到節(jié)能降耗工作中,為企業(yè)整體運營水平提升做貢獻(xiàn)。

(馬立燕)


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